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內襯-內襯的應用
沈陽試點管網加內襯提升水質內襯   水質提升工程
  提升居民飲用水質量,除了控制水源之外,及時清洗地下管網也是重要環節。昨日,從市水務集團了解到,水務部門引進了世界先進的高壓氣旋清洗鍍膜,還研究出一種既不在路面上“開膛破肚”,又可以有效清理管網提升水質的“內襯”方式。目前“內襯”式地下管網正在鐵西區衛工街進行試點,鋪設長度爲6公裏,近20萬沿線居民可以喝到更好的水了。
  昨天上午,在沈河區泉園二泵站,見到了正在工作的“高壓氣旋清洗鍍膜”,從外表看它就像是一個大罐車,其實罐裏面正在進行高壓氣旋的生産,高壓氣兒直接輸入管網中,汙泥、水垢和其他汙染物都被一掃而光。
  水務集團技術處介紹,這個高科技設備全沈陽只有兩台,目前已經全部應用于小區內網的管網之中。
  市政管網的改造一直是水務部門工作的難點,因爲一旦改造地下管網,勢必要將路面刨開,對于交通會有很大的影響。不過今後改造管網並不一定要挖開路面,水務集團拿出一套既能改造管網提升水質又對交通沒有影響的管網“內襯”方案。
  具體做法是在路面打個“眼兒”,將一種軟性的PE軟管(食品級)伸入地下管網中,相當于給原有管網增加了一層內壁。這樣就將飲用水與原有管網的內壁隔離出來,管網內的汙垢和水垢被排除在外。據了解,目前管網“內襯”正在鐵西區衛工街進行試點,預計鋪設6公裏,5月底完工。
  華北油田應用耐磨防腐內襯油管技術顯成效
3月23日,華北油田采油五廠網上生産日報系統顯示:新晉45-21井在應用耐磨防腐內襯油管技術後,實現安全運行965天,檢泵周期提高4倍。至此,華北油田先後在121口油井應用,抽油機杆管抗偏磨時間延長3倍以上,且沒有一口井因爲內襯油管的損壞而造成檢泵作業。
  在采油作業中,抽油機杆管問題是檢泵作業的主要原因,其中偏磨、腐蝕和疲勞是造成杆管失效的主要因素。從抽油機井檢泵記錄看,除斜井造成偏磨現象,41%的直井也發現偏磨,每年因杆管偏磨造成的檢泵工作量占到45%。隨著水平井、定向井和大斜度井數量增加,以及深抽提液工作量不斷加大,杆管偏磨治理難度越來越大。
  爲延長油井檢泵周期,提高油井開井時率,華北油田成立課題研究組,加強技術攻關。2009年開始,這個油田采用一井一策方案治理模式,建立數據共享的偏磨井數據庫,加強在用抽油杆受力分析,合理配置杆柱防偏磨工具,做好每口井的優化設計,直井選擇抽油杆尼龍刮蠟扶正技術,一般斜井和大斜度井優化設計軟件找出偏磨段,實施內襯油管技術。同時,這個油田繼續試驗應用無杆采油技術,形成立體防偏磨措施體系。
  華北油田通過在121口油井的先導試驗和多工藝多技術對比,發現油井內襯油管防偏磨工藝降本、增油和增效優勢明顯,檢泵周期延長3倍至5倍;平均單井提高采油時率1。9%,投入産出比達到1:8。79。據華北油田鑽采工程部介紹,目前華北油田所屬6個采油廠檢泵周期不到一年的井近800口,應用這一技術後,檢泵周期可以延長到1000天以上。
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